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液壓泵典型故障分析

點擊次數(shù):1107 發(fā)布時間:2016-11-14

①故障I

    故障現(xiàn)象:挖掘機回轉(zhuǎn)與左側(cè)行走動作緩慢,而右側(cè)行走與鏟斗運動速度正常,大臂與小臂的速度變化不太明顯,發(fā)動機無異常現(xiàn)象。

    檢測結(jié)果:輔助泵工作壓力在正常范圍;多路換向閥處于中位時,前、后泵輸出壓力正常;在作業(yè)狀態(tài),加載后前、后泵均可達到調(diào)定壓力;將左側(cè)履帶支起,使左側(cè)行走馬達處于空載時,驅(qū)動輪速度很低,與重載時速度基本相同。

    故障分析:在挖掘機液壓系統(tǒng)中,回轉(zhuǎn)與左側(cè)行走馬達由前泵供油,右側(cè)行走與鏟斗的動作由后泵單獨完成,而大臂與小臂液壓缸可實現(xiàn)雙泵合流工作,因此,首先判定前泵工作正常。在非作業(yè)狀態(tài)(多路換向閥處于中位),前、后泵壓力和輔助泵供油壓力正常,說明在流量控制時能實現(xiàn)泵的卸荷,即控制變量的差動缸已經(jīng)推動斜盤使其傾角變?yōu)閦ui小,差動缸活塞處于zui右端,與控制原理相符。當(dāng)只操縱左側(cè)行走手柄時,前泵斜盤傾角應(yīng)立即被調(diào)至zui大,實現(xiàn)輕載高速和重載低速的功率調(diào)節(jié)。而速度測試結(jié)果表明前泵沒有完成流量控制中排量變大的控制,泵始終處于小排量狀態(tài),液壓功率小于發(fā)動機輸出功率,發(fā)動機轉(zhuǎn)速和聲音無異常,泵無需進行功率調(diào)節(jié)。加載后壓力可達到調(diào)定值,執(zhí)行元件速度與輕載時變化不明顯,可證明由于泵內(nèi)泄漏造成速度緩慢的可能性很小。因此,判定為流量控制活塞或差動缸活塞卡死。

    處理:根據(jù)從易到難的檢查原則,首先拆下調(diào)節(jié)器內(nèi)流量控制活塞,發(fā)現(xiàn)流量控制活塞運動自如,無卡緊現(xiàn)象,所以故障點不在于此;再檢查差動缸活塞,發(fā)現(xiàn)該活塞卡死,證明故障是由于該活塞卡死引起。拆下差動缸活塞進行清洗等處理后,涂抹清潔液壓油裝配,經(jīng)檢查活塞能自由運動,再將調(diào)節(jié)器按規(guī)定裝配,然后啟動發(fā)動機試車,故障現(xiàn)象消失。

    ②故障Ⅱ

    故障現(xiàn)象:輕載時(如挖掘機回轉(zhuǎn))工作基本正常,重載時(如操作大臂或復(fù)合動作)發(fā)動機過載甚至熄火。

    檢測結(jié)果:發(fā)動機供油、進氣及功率輸出基本正常,輔助泵工作壓力在正常范圍;多路換向閥處于中位時,前泵輸出壓力正常,后泵輸出壓力較高而超過正常值。

    故障分析與處理:由挖掘機液壓泵的控制原理可知,挖掘機正常工作時液壓泵的吸收功率應(yīng)接近發(fā)動機的輸出功率,因此泵要根據(jù)負載情況及時調(diào)節(jié)其排量,否則會造成發(fā)動機過載。結(jié)合檢測結(jié)果,后泵在操縱閥中位時壓力超過正常值,而此壓力是由后泵輸出的液壓油經(jīng)過背壓閥產(chǎn)生。造成這種現(xiàn)象的原因有兩個:一是背壓閥本身,但從系統(tǒng)組成上背壓閥由一個節(jié)流閥和一個溢流閥并聯(lián),正常時油液通過節(jié)流閥而產(chǎn)生背壓,節(jié)流閥堵塞后溢流閥打開產(chǎn)生背壓,從概率角度講兩個閥同時出現(xiàn)故障的可能性較小;二是后泵輸出流量過大。通過分析斷定后泵輸出流量過大,當(dāng)挖掘機工作遇到大的負載時流量仍不能通過調(diào)節(jié)器調(diào)小,造成發(fā)動機過載,因此判定控制后泵排量的差動缸活塞被卡死在左端位置。通過拆檢與處理(同故障I),挖掘機恢復(fù)正常。

 

接下來通過幾個實際案例來看一下故障處理問題,有任何疑問也可以來電質(zhì)詢國越貿(mào)易

一臺EX220-5型液壓挖掘機在開始工作時動作正常,但工作一段時間后,出現(xiàn)左右兩個方向皆不能回轉(zhuǎn)的現(xiàn)象,隨后發(fā)動機自動怠速功能也消失了。

(1)故障部位判斷

    該機型為雙泵液壓系統(tǒng),其中一個主泵供右行走、鏟斗、動臂工及斗桿Ⅱ;另一個主泵供左行走、動臂Ⅱ、斗桿I、回轉(zhuǎn)及備用。從故障現(xiàn)象看,左、右行走和工作裝置動作均正常,可基本確定造成故障的原因應(yīng)該在回轉(zhuǎn)油路系統(tǒng),可能是回轉(zhuǎn)馬達出了故障、主控制閥控制回轉(zhuǎn)的部分出了問題、回轉(zhuǎn)制動不能解除或工作回轉(zhuǎn)裝置壓力開關(guān)不能正常工作。

(2)故障的檢測和排除

為了判斷故障所在部位,首先將回轉(zhuǎn)馬達上蓋打開,把停車制動器活塞上的制動彈簧去掉,重新將其裝復(fù),試運轉(zhuǎn)。此時,回轉(zhuǎn)馬達左右回轉(zhuǎn)正常,說明回轉(zhuǎn)馬達、主控閥等都是正常的。故可以判定該機是因回轉(zhuǎn)系統(tǒng)的停車制動解除失效而使回轉(zhuǎn)系統(tǒng)不能正常工作。該機操縱回轉(zhuǎn)時,停車制動解除油路的液流流向是:先導(dǎo)釋放壓力油經(jīng)左先導(dǎo)控制閥一回轉(zhuǎn)換向閥(換向)一先導(dǎo)信號壓力回油路被切斷,先導(dǎo)信號壓力上升一再經(jīng)斗桿、動臂、鏟斗、工作回轉(zhuǎn)裝置的壓力開關(guān)去回轉(zhuǎn)停車制動器一打開停車制動釋放閥一先導(dǎo)釋放壓力油推動停車制動器活塞右移,壓迫制動彈簧解除制動,工作原理如圖B所示。

停車制動器的工作原理

    從圖B可以看出要解除停車制動就必須保證A、B點的油壓達到4MPa的額定值。為此,決定檢測停車制動解除的控制油路壓力,利用三通將10MPa的壓力表分別接在A、B處,發(fā)動機器,操縱回轉(zhuǎn)機構(gòu),結(jié)果發(fā)現(xiàn)A點壓力為4MPa、B點壓力為0.8MPa。從測得數(shù)據(jù)可以判定B點壓力不足是該機產(chǎn)生故障的直接因,即因B點的先導(dǎo)信號壓力過低,導(dǎo)致停車制動釋放閥不能打開(換向),使得先導(dǎo)釋放壓力油不能進入停車制動器的活塞腔內(nèi),停車制動當(dāng)然無法解除,使得回轉(zhuǎn)機構(gòu)不能左右動作。同時由于先導(dǎo)信號壓力過低也使工作回轉(zhuǎn)裝置的壓力開關(guān)不能工作,造成發(fā)動機自動怠速隨著消失。造成先導(dǎo)信號壓力過低的原因可能有以下兩點。

    ①停車制動釋放閥泄漏嚴(yán)重  可用該機的先導(dǎo)油壓來檢查,即將停車制動釋放閥的閥芯中的彈簧取下,使閥芯固定在換向位置,然后操縱回轉(zhuǎn)機構(gòu),發(fā)現(xiàn)左右回轉(zhuǎn)自如,說明回轉(zhuǎn)剎車已解除,這證明了停車釋放先導(dǎo)壓力是達標(biāo)的,該釋放閥并無泄漏。再者,假如該閥有泄漏,故障現(xiàn)象一般也不會突然出現(xiàn),首先應(yīng)有制動緩慢、不靈活等現(xiàn)象。這也說明停車制動釋放閥是正常的。

    ②主控閥內(nèi)先導(dǎo)信號壓力回路有堵塞或泄漏  在解體清洗主控閥時發(fā)現(xiàn)先導(dǎo)釋放壓力油在進入主控閥的A點入口處的分流閥內(nèi)的濾網(wǎng)、節(jié)流孔有污物堵塞,造成去停車制動釋放閥的先導(dǎo)信號壓力回路的流量不足、壓力過低。這是導(dǎo)致該機回轉(zhuǎn)機構(gòu)停車制動不能解除、發(fā)動機失去自動怠速功能的根本原因。對回轉(zhuǎn)主控閥分流閥的濾網(wǎng)和節(jié)流孔進行仔細清理后重新裝復(fù),試機時故障現(xiàn)象消失,一切恢復(fù)正常。

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