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技術文章

德國力士樂比例閥調速閥的常見故障及排除

閱讀:1908          發布時間:2022-8-4

德國力士樂比例閥調速閥的常見故障及排除

REXROTH比例調速閥的工作原理。圖中主閥為壓力補償調速閥,節流閥閥芯3與比例電磁鐵1的推桿2相連。當有電信號輸入時,節流閥閥芯3在比例電磁鐵l的電磁力作用下,通過推桿2與閥芯左端的彈簧5相平衡,此時對應的節流口開度h為一定值,當輸入不同信號電流時,便有不同的節流口開度。由于南通監控等差減壓閥4保證節流閥進、出口壓力差不變,所以通過對應的節流口開度的流量也恒定。若輸入的信號電流是連續按比例地,或按一定程序改變,則電液比例調速閥所控制的流量也就連續地按比例地,或按一定程度改變,以實現對執行元件的速度調節。

力士樂比例閥電液比例閥的一個應用實例,用于轉塔車床的進給系統。所示為用普通調速閥實現三種進給速度的系統圖,三個調速閥并聯在油路中,并采用了一個非標準的三位四通電磁換向閥,控制工序問的有級調速。用電液比例調速閥的進給系統,只要輸入對應于各種速度的信號電流,就可以進行多種速度控制。比較兩個液壓系統,顯然后者液壓元件較少,系統簡單,但電氣復雜一些。

電液比例閥主要用于多工位加工機床,注射成型機、仿絲棉等的液壓系統的速度控制,也可用于遠距離速度控制和速度自動控制系統中。當輸入信號電流為零時,輸出流量為零,因此可做為切斷油路的開關。

力士樂比例節流閥與調速閥的區別

1、節流閥,是調節和控制閥內開口的大小直接限制流體通過的流量達到節流的目的。由于是強制受阻節流,所以節流前后會產生較大的壓力差,受控流體的壓力損失比較大,也就是說節流后的壓力會減小。

2、調速閥,是在節流閥節流原理的基礎上,又在閥門內部結構上增設了一套壓力補償裝置,改善的節流后壓力損失大的現象,使節流后流體的壓力基本上等同于節流前的壓力,并且減少流體的發熱。 調速閥一般分二通調速閥和三通調速閥,二通調速閥是由一個定差減壓閥和一個節流閥串聯組成,三通調速閥是由一個定差溢流閥和一個節liu閥并聯組成,但它們都有一個共同的特性:即保持節流閥進、出油口的壓差基本恒定,這樣通過節流閥的流量只和閥口開度A有關,與負載壓力波動無關 調速閥貌似也叫補償閥 節流閥就像一個水,你擰的大了水就流的多,但是在水擰相同圈數的情況下管道里的壓力高,水就流的多,壓力小水就流的少。但調速閥不是不管管道里壓力有多高(相對)在水擰相同圈數時,水流的一樣多

力士樂比例調速閥的常見故障及排除

(---) 流量調節失靈

這是指調整節流調節部分,出油腔流量不發生變化,其主要原因是閥芯

徑向卡住和節流調節部分發生故障等。主要原因是鎖緊裝置松動,節流口部分堵塞,油溫升高,進、出油腔小壓差過低和進、出油腔接反等。因此在使用時要注意進、出油腔的位置,避免接反。

減壓閥芯或節流閥芯在全閉位置時,徑向卡住會使出油腔沒有流量,在全開位置(或節流口調整好)時,徑向卡住會使調整節流調節部分出油腔流量不發生變化。

另外,當節流調節部分發生故障時,會使調節螺桿不能軸向移動,使出油腔流量也不發生變化。發生閥芯卡住或節流調節部分故障時,應進行清洗和修復。

(二) 流量不穩定

力士樂比例閥調速閥

減壓節流型調速閥當節流口調整好鎖緊后,有時會出現流量不穩定現象,特別在小穩定流量時更易發生。其主要原因是鎖緊裝置松動,節流口部分堵塞,油溫升高,進、出油腔小壓差過低和進和出油腔接反等。

油流反向通過QF型調速閥時,減壓閥對節流閥不起壓力補償作用,使調速閥變成節流閥。故當進、出油腔油液壓力發生變化時,流經的流量就會發生變化,從而引起流量不穩定。

因此在使用時要注意進、出油腔的位置,避免接反。

(三) 內泄漏量增大

減壓節流型調速閥節流口關閉時,是靠間隙密封,因此不可避免有一定的泄漏量,故它不能作為截止閥用。當密封面(減壓閥芯、節流閥芯和單向閥芯密封面等)磨損過大后,會引起內泄漏量增加,使流量不穩定,特別會影響到小穩定流量。

比例流量閥由比例電磁鐵和流量閥組合而成。

比例電磁鐵與節流閥組合,稱為比例節流閥,與調速閥組合稱為比例調速閥,與單向調速閥組合稱為比例單向調速閥。

德國力士樂比例調速閥的常見故障及排除

力士樂比例流量閥的故障分析與排除:

1、流量不能調節,節流調節作用失效其故障產生原因和排除方法除了可參閱調速閥的故障分析與排除方法外,還有以下兩點。

a.比例電磁鐵未能通電。產生原因有:比例電磁鐵插座老化,接觸不良;電磁鐵引線脫焊;線圈內部斷線等,可參照上述'(1)比例電磁鐵故障'的方法進行故障排除。

b.比例放大器故障。同上述(2)部分的①、⑤、⑥。

2、調好的流量不穩定比例流量閥流量的調節是通過改變通人其比例電磁鐵的電流實現的。當輸人電流值不變時,調好的流量應該不變。但實際上調好的流量〔輸人同一信號值時)在工作過程中常發生某種變化,這是力滯環增加所致。滯環是指當輸人同一信號(電流)值時,由于輸人的方向不同(正、反兩個方向),經過某同一電流信號值時,引起輸出流量(或壓力)的zui大變化值。

影響力滯環的因素主要是存在徑向不平衡力及機械摩擦所致。那么減小徑向不平銜力及減小摩擦因數等措施可減少機械摩擦對滯環的影響。滯環減小,調好的流量自然變化較小。具體可采取如下措施

a.盡量減小銜鐵和導磁套的磨損。

b.推桿導桿與銜鐵要同心。

c.注意油液清潔,防止污物進人銜鐵與導磁套之間的間隙內而卡住銜鐵,使銜鐵能隨輸人電流值按比例地均勻移動,不產生突跳現象。突跳現象一旦產生,比例流量閥輸出流量也會跟著突跳而使所調流量不穩定。

d.導磁套銜鐵磨損后,要注意修復,使二者之間的間隙保持在合適的范圍內。這些措施對維持比例流量閥所調流量的穩定性是相當有好處和有效的。

另外,一般比例電磁鐵驅動的比例閥滯環為3%~7%,力矩馬達驅動的比例閥滯環為1.5%~3%,伺服電機驅動的比例閥為1.5%左右,亦即采用伺服電機驅動的比例流量閥,流量的改變量相對要小一些。

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